西南石油梁平作业区:“三抓手”节能 “大数据”显效
华龙网12月28日22时37分讯(记者 余春兰 通讯员 赵清洪)节能减排要牵住“牛鼻子”,可“牛鼻子”该锁定在哪?今(28)日,记者从重庆市梁平区获悉,西南石油梁平采输气作业区通过实施技术改造、优化装置运行、营建节约文化 “三大抓手”,节能效果显著。
据统计,截止12月26日,该作业区今年累计节约电能49万千瓦时、节水1800立方米,减少燃气消耗量47万立方米。
“第一抓手就是技改。”相关负责人告诉记者,该作业区对气田水回注泵和甘醇循环泵加装变频器,实现机泵工作状态从“高耗低能”到“低耗高能”的良性转变,每年节约电能3万千瓦时;大幅降低天然气脱水这一板块的能源耗用,在充分保证脱水装置正常运转基础上,将5套脱水装置水循环冷却系统改为板式换热器,使水循环冷却系统年度能源耗用量(年耗水1200方、用电3.5万千瓦时、用气5万立方米)直降为零。
在作业区,随着开发程度加深,一些气井油压与输压逐渐接近,井口产出的天然气经节流后不再形成水合物,勿需水套炉加热保温,依据这一实际,梁平作业区停运七桥中心站片区3台水套炉,水套炉燃料气耗用量因此降低10万立方米/年。“通过优化装置运行,实现节能,我们一直在行动。”
据介绍,该作业区针对脱水装置冷干机在空压机停运期间空转浪费电能,该作业区对6台冷干机安装同步启停装置,将冷干机日运行时间缩短15小时,带来4万千瓦时的年度节电效益;实施闪蒸气流程优化,将此前作为废气处理的闪蒸气接入燃料气管线进行资源再利用,年节气3万立方米。
营建节约文化则是第三抓手。该作业区以容积式燃料气热水器取代一线班组自制小锅炉,杜绝了小锅炉“长明火、长流水”的浪费现象,带来5万立方米天然气/年的节约效益。将机关后勤和一线井站1300盏白炽灯更换为节能灯具,每年节约电能22万千瓦时。
关注大头,也关注“细枝末节”。该作业区把节能工作上升到重要方向,并制定方案,将节能指标分解到办公室、班组、岗位和设备,同时,推行无纸化办公、倡导节约水电气,引导和鼓励员工身边小事开始“节约”,全面营造节约氛围。