从门外汉到技能大师 渝江压铸厂这个“黄工”爱和时间较劲
华龙网-新重庆客户端7月16日14时讯(记者 李黎)在很多人眼里,工厂车间里机器轰鸣,环境嘈杂。但黄波却说,那里才是一片净土,要是一天听不到机器的轰鸣声,还有些不习惯。踏入压铸行业16年,同事们习惯称他“黄工”,在同事眼里,他很倔,总爱和时间较劲,站在机器前,他就像一颗铆足劲的“螺丝钉”,但凡碰到棘手活儿,就算绞尽脑汁也要在规定时间前完成任务。黄波笑言,压铸事业已经融入了他的生命,他要做那个跑在时间前面的人。
爱专研
门外汉成长为技能大师
喧嚣的车间里,穿着统一浅灰色服装的工人们,心无旁骛地操作着机器,没有空调,汗水滴进他们的眼眶,又滴到地上。
夏天,车间内的平均温度达30多度,每次进入车间,黄海波习惯带上一副耳塞,“噪音大,这样可以减轻对耳朵的伤害。”
上班第一件事,黄波会先巡查车间,一二三车间走完,花了两个小时,此时,黄波背上的衣服基本全部湿透。这样的工作状态,黄波已经坚持了16年。
2004年,黄波从一家摩托车装配厂转行进入渝江压铸有限公司,成为厂里的一名工艺员。谈及转行的原因,黄波说,不想混日子,趁着年轻,想学一门技术。
刚踏入压铸行业,黄波也有些不习惯。
“走出车间,耳朵里还在嗡嗡作响,直至第二天还腿软背痛、头晕脑涨。”但黄波很快就克服了这些困难。
黄波爱专研,买了很多压铸行业的书籍看,下班后不回家,经常待在车间帮着师傅打下手,他会仔细观察师傅的每一个操作动作及要领,反复揣摩,遇到一些看不懂的问题,黄波总会厚着脸皮缠着师傅问。
几个月后,师傅见其勤快,态度诚恳,逐渐对他改观,并把自己的经验倾囊相授。
2008年,因工作表现突出,黄波从一名工艺员变成了组长,2014年,被调入压铸二部担任工艺副科长至今。如今,作为厂里的技术骨干,他开始自己带徒弟。到现在为止,黄波带过的徒弟不下十个。
“我会的都传授给他们,徒弟带出来就可以放手让他们干了。” 黄波笑言,现在很多事情交给徒弟做,自己也轻松了不少。
能吃苦
与时间赛跑工作如 “黄牛”
从一名工艺员到厂里的技术骨干,20年的奋斗,虽然有无数坎坷艰辛,但黄波从未动摇,笃定前行。
“吃技术这碗饭,就要耐得住寂寞,吃得了劳苦。”黄波表示,不管是当学徒,还是技术骨干,对于手上的工作,就算再苦再累,都会努力完成,常常一天一干就是十五六个小时,甚至经常熬到深夜两三点钟才休息。
“你别看他个头小,做起事来跟头牛一样。”在同事曾令刚的印象里,黄波基本每天早上8点准时到车间,经常晚上12点才走,为了不耽搁队员的休息时间,有事情他总是一个人扛。
直到现在曾令刚都忘不了2018年那个冬天,上海通用发动机的零部件CSS50T4凸轮轴罩盖因是前期因开发阶段,合格率仅有40%,一直找不到问题所在,即将面临产品下线风险。
迫在眉睫之时,部门号召工艺科、模具科、生产科、设备科相关人员成立“CS50T4项目改善小组”,作为工艺科的一员,黄波迎难而上,在完成日常工作之余,只要有空余时间,他总是第一时间把精力投入到该项目的改善中。
曾令刚说,产品需要随时追踪,进行问题收集跟踪,有时黄波一整晚都得守在机器前,记录参数。最终不负众望,一周之后,该产品合格率提升到85%。
但黄波不满足于现状,他默默守在机床旁,不断试验,记录每一个数据。由于模具设计结构等的限制,要进一步提升合格率极其困难。黄波每天和时间赛跑,连续一个月平均每天工作时长达16小时,陪伴他身边的只有车间的“寒风”,滚烫的“模具”,以及上万组“数据”。
“肉体上的痛苦还是次要的,这段时间,顶着巨大的压力,夜不能眠。”在黄波夜以继日的坚守下,最终产品合格率稳定在了95%,为公司解除了危机,也大大地降低了生产成本。
正是凭借这种责任意识、工匠精神,黄波在压铸技术方面取得了优异成绩,先后解决了缸体生产过程中的泄漏率高、模具辅料消耗件高等问题。
敢创新
上百次试验为公司减少成本
“活到老学到老,压铸行业日新月异,要不断学习,否则就会被时代淘汰。” 直到现在,黄波依然保持着不断学习的态度,始终把专业技术学习和研究放在第一位,及时跟踪相关专业技术的发展动态和趋势,对出现的新技术、新工艺、新设备、新材料等,结合工作实际加以运用。
2019年,公司产品订单较往年减少,生产成本不断增高,公司面临巨大生产和销售压力。今年3月,公司提出,2019年产品合格率应达到96%以上,虽然只是小小1%的一个数据点的要求,但对生产工艺而言,难度呈几何数量倍增,整个压铸部门都面临巨大的压力,作为工艺科的科长,压力直接堆积在了黄波的肩上。
在大家都深感无助和焦虑时,他只说了一个字:“干!”
黄波重新为工艺科的工作内容做了规划,对所有的产品的缺陷做了汇总分析并制定了具体改进措施,要求同事们每天在固定时间把产品问题进行收集汇总,再开会落实。
黄波坦言,从95%到96%的提升极其困难,需要做到精益求精,不放过任何一个细节,不容忍任何一个失误。
从模具改进,参数设置,到压铸系统的更改,在这期间,黄波不断进行“头脑风暴”,做了不下百余次试验。功夫不负有心人,今年6月,在黄波的试验下,产品合格率达到了96. 3%,超额完成任务!
黄波的这份执着,深深打动了每一个渝江人。作为一位生产一线的工艺技术带头人,黄波通过多年坚持不懈地自主学习,把理论用于实际工作中,创新解决了工作中的不少问题和难点。在外人看来,车间工作枯燥无味,可黄波看来,正是这不计其数的专研,更能体现出这份工作精益求精的坚持。